在解決這一問(wèn)題上,方快使用全預(yù)混燃燒技術(shù),天然氣與空氣在進(jìn)入燃燒器前進(jìn)行精確的調(diào)節(jié)配比,達(dá)到理想狀態(tài),因而燃料燃燒充分而均勻,不必?fù)?dān)心熱損失問(wèn)題。
在解決這一問(wèn)題上,方快使用全預(yù)混燃燒技術(shù),天然氣與空氣在進(jìn)入燃燒器前進(jìn)行精確的調(diào)節(jié)配比,達(dá)到理想狀態(tài),因而燃料燃燒充分而均勻,不必?fù)?dān)心熱損失問(wèn)題。
食品廠18噸柴油蒸汽鍋爐哪個(gè)牌子好怎樣進(jìn)行檢驗(yàn)食品廠蒸汽鍋爐怎樣進(jìn)行檢驗(yàn)?有關(guān)部門(mén)規(guī)定,蒸汽鍋爐在使用前必須進(jìn)行檢查。因此,應(yīng)該在哪里檢查蒸汽鍋爐?哪些部門(mén)需要參加這些測(cè)試?1.對(duì)于食品廠蒸汽鍋爐改造的檢驗(yàn)和壓力元件變化的鍋爐改造,勞動(dòng)部門(mén)應(yīng)對(duì)改造方案進(jìn)行檢查,并對(duì)改造后是否符合蒸汽鍋爐安全監(jiān)督條例和熱水鍋爐安全監(jiān)督條例的要求進(jìn)行考核。2.對(duì)蒸汽鍋爐的制造質(zhì)量進(jìn)行了檢驗(yàn)。主要檢驗(yàn)是:制造廠使用的材料是否符合要求,制造工藝是否合理,質(zhì)量指標(biāo)是否符合標(biāo)準(zhǔn),壓力元件之間的連接尺寸是否符合圖紙要求,并對(duì)相關(guān)技術(shù)信息和產(chǎn)品認(rèn)證進(jìn)行了全面可靠的審查。
為進(jìn)一步提高爐內(nèi)燃燒過(guò)程的脫硝效率,尤其是解決燃用揮發(fā)分低的貧煤和無(wú)煙煤時(shí)爐內(nèi)NOx排放濃度高的問(wèn)題,基于高溫燃盡區(qū)噴氨還原NO機(jī)理,提出了多級(jí)燃盡風(fēng)布置區(qū)的高溫強(qiáng)化還原區(qū)噴氨脫硝技術(shù)——多級(jí)強(qiáng)化還原煤粉燃燒技術(shù)(MERC).借助50kW下行燃燒爐,開(kāi)展了氨氮比(RNSR)、還原劑與煙氣混合程度、還原劑載氣等關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)對(duì)脫硝效率的影響,同時(shí)開(kāi)展了MERC和SNCR對(duì)比試驗(yàn)研究,并進(jìn)行了MERC技術(shù)的工程應(yīng)用試驗(yàn).結(jié)果表明:采用雙支噴槍對(duì)噴能提高還原劑與爐內(nèi)煙氣的混合程度,雙支噴槍對(duì)噴使脫硝效率從單支噴槍的45%提高到70%;空氣作為載氣,氨氮比超過(guò)1.2時(shí),NO濃度在500~700mg/Nm3,隨著氨氮比增加,NOx濃度先升后降;煙氣作為載氣時(shí)NOx濃度大幅降低,僅為100mg/Nm3左右,因此還原劑的載氣中含氧量越低,越有利于增強(qiáng)高溫中嘖氨還原NO的效果,還原劑載氣需盡可能降低氧含量或采用無(wú)氧媒介.通過(guò)對(duì)比SNCR和MERC試驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn),氨氮比小于2時(shí),常規(guī)SNCR的NH3耗量高于MERC;氨氮比超過(guò)2.5后,NH3同NO的反應(yīng)趨于飽和,過(guò)量的NH3同SO2發(fā)生反應(yīng)生成(NH4)2SO3和NH4HSO3,這是工程上出現(xiàn)SNCR過(guò)量噴尿素后造成空氣預(yù)熱器堵塞的原因.對(duì)某電廠125MW燃煤鍋爐進(jìn)行低氮改造,由于該電廠1、2號(hào)鍋爐燃用無(wú)煙煤+貧煤+煙煤的混煤,2015年低氮燃燒系統(tǒng)改造后一直存在鍋爐出口NOx濃度不穩(wěn)定的情況,尾部脫硝裝置入口最低在500mg/m3以下,最高為1200mg/m3.為確保改造達(dá)到超低NOx排放目標(biāo)值,在原有燃燒優(yōu)化試驗(yàn)+SNCR改造+SCR優(yōu)化提效的設(shè)計(jì)方案的基礎(chǔ)上增加了燃盡風(fēng)前的尿素噴槍.結(jié)果表明:爐內(nèi)脫硝效率高于65%,結(jié)合鍋爐尾部SCR裝置能實(shí)現(xiàn)煙囪位置NOx濃度不高于30mg/m3的超低排放,達(dá)到了預(yù)期效果。
綜合節(jié)能提效、煙風(fēng)阻力、系統(tǒng)可靠性等因素,提出一種深度余熱利用技術(shù)——煙風(fēng)水復(fù)合余熱利用系統(tǒng).系統(tǒng)設(shè)置空氣預(yù)熱器煙氣旁路,旁路內(nèi)布置高低壓換熱器和兩級(jí)管式空氣預(yù)熱器.A電廠320MW機(jī)組定負(fù)荷性能計(jì)算結(jié)果表明:應(yīng)用該技術(shù)可降低汽輪機(jī)熱耗率90kJ/(kW·h),降低供電煤耗2.2g/(kW·h),煙氣和一次風(fēng)阻力降低,一次風(fēng)漏風(fēng)率降低.該技術(shù)比常規(guī)余熱利用技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯,可應(yīng)用于所有排煙溫度偏高,引風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)壓頭不足的大型火電機(jī)組。
企業(yè)采購(gòu)工業(yè)鍋爐需要注意哪些問(wèn)題企業(yè)采購(gòu)工業(yè)鍋爐需要注意哪些問(wèn)題?今天的生產(chǎn)發(fā)展需要大量的熱量,工業(yè)鍋爐可以用來(lái)提供熱量。我們通常使用電力,水,食品和飲料行業(yè)的參與生活,以及重工業(yè)需要提供豐富的熱能。所以對(duì)于工商企業(yè)來(lái)說(shuō),選擇好的鍋爐就顯得尤為重要。一、看工業(yè)鍋爐的品質(zhì)優(yōu)劣一般來(lái)說(shuō),優(yōu)質(zhì)工業(yè)鍋爐的噪聲會(huì)比較小,鍋爐本身的噪聲會(huì)降低其振動(dòng),使其系統(tǒng)比較穩(wěn)定,從而使其使用壽命更長(zhǎng)。優(yōu)質(zhì)工業(yè)鍋爐的主要材料都比較厚,耐壓性也很強(qiáng),鍋爐的外部也會(huì)進(jìn)行防腐處理,從而使其使用壽命更長(zhǎng)、更安全。因此,我們可以選擇鍋爐,看看它的質(zhì)量,然后選擇。二、看工業(yè)鍋爐的節(jié)能性能強(qiáng)弱工業(yè)鍋爐操作將消耗大量的燃料和產(chǎn)生許多廢物排放,從而消耗大量的錢(qián)將會(huì)導(dǎo)致環(huán)境污染,和國(guó)內(nèi)專(zhuān)業(yè)的工業(yè)鍋爐節(jié)約材料和減少碳排放技術(shù)更出彩。因此,當(dāng)我們選擇時(shí),我們可以了解鍋爐是否節(jié)約燃料,是否環(huán)保,以及鍋爐制造商所掌握的節(jié)能技術(shù)成果,然后進(jìn)行比較和選擇。三、看其售后保障服務(wù)的質(zhì)量在選擇一個(gè)好的工業(yè)鍋爐制造商時(shí),售后服務(wù)的安全性也是一個(gè)非常重要的問(wèn)題,那么為什么它是重要的呢?假如被選擇的鍋爐制造商為我們一直提供良好的售后幫助,那么這樣我們就可以減少不必要的人力和物力消耗,就會(huì)有更好的鍋爐使用體驗(yàn)。
在解決這一問(wèn)題上,方快使用全預(yù)混燃燒技術(shù),天然氣與空氣在進(jìn)入燃燒器前進(jìn)行精確的調(diào)節(jié)配比,達(dá)到理想狀態(tài),因而燃料燃燒充分而均勻,不必?fù)?dān)心熱損失問(wèn)題。食品廠蒸汽鍋爐怎樣進(jìn)行檢驗(yàn)食品廠蒸汽鍋爐怎樣進(jìn)行檢驗(yàn)?有關(guān)部門(mén)規(guī)定,蒸汽鍋爐在使用前必須進(jìn)行檢查。為進(jìn)一步提高爐內(nèi)燃燒過(guò)程的脫硝效率,尤其是解決燃用揮發(fā)分低的貧煤和無(wú)煙煤時(shí)爐內(nèi)NOx排放濃度高的問(wèn)題,基于高溫燃盡區(qū)噴氨還原NO機(jī)理,提出了多級(jí)燃盡風(fēng)布置區(qū)的高溫強(qiáng)化還原區(qū)噴氨脫硝技術(shù)——多級(jí)強(qiáng)化還原煤粉燃燒技術(shù)(MERC).借助50kW下行燃燒爐,開(kāi)展了氨氮比(RNSR)、還原劑與煙氣混合程度、還原劑載氣等關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)對(duì)脫硝效率的影響,同時(shí)開(kāi)展了MERC和SNCR對(duì)比試驗(yàn)研究,并進(jìn)行了MERC技術(shù)的工程應(yīng)用試驗(yàn).結(jié)果表明:采用雙支噴槍對(duì)噴能提高還原劑與爐內(nèi)煙氣的混合程度,雙支噴槍對(duì)噴使脫硝效率從單支噴槍的45%提高到70%;空氣作為載氣,氨氮比超過(guò)1.2時(shí),NO濃度在500~700mg/Nm3,隨著氨氮比增加,NOx濃度先升后降;煙氣作為載氣時(shí)NOx濃度大幅降低,僅為100mg/Nm3左右,因此還原劑的載氣中含氧量越低,越有利于增強(qiáng)高溫中嘖氨還原NO的效果,還原劑載氣需盡可能降低氧含量或采用無(wú)氧媒介.通過(guò)對(duì)比SNCR和MERC試驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn),氨氮比小于2時(shí),常規(guī)SNCR的NH3耗量高于MERC;氨氮比超過(guò)2.5后,NH3同NO的反應(yīng)趨于飽和,過(guò)量的NH3同SO2發(fā)生反應(yīng)生成(NH4)2SO3和NH4HSO3,這是工程上出現(xiàn)SNCR過(guò)量噴尿素后造成空氣預(yù)熱器堵塞的原因.對(duì)某電廠125MW燃煤鍋爐進(jìn)行低氮改造,由于該電廠1、2號(hào)鍋爐燃用無(wú)煙煤+貧煤+煙煤的混煤,2015年低氮燃燒系統(tǒng)改造后一直存在鍋爐出口NOx濃度不穩(wěn)定的情況,尾部脫硝裝置入口最低在500mg/m3以下,最高為1200mg/m3.為確保改造達(dá)到超低NOx排放目標(biāo)值,在原有燃燒優(yōu)化試驗(yàn)+SNCR改造+SCR優(yōu)化提效的設(shè)計(jì)方案的基礎(chǔ)上增加了燃盡風(fēng)前的尿素噴槍.結(jié)果表明:爐內(nèi)脫硝效率高于65%,結(jié)合鍋爐尾部SCR裝置能實(shí)現(xiàn)煙囪位置NOx濃度不高于30mg/m3的超低排放,達(dá)到了預(yù)期效果。綜合節(jié)能提效、煙風(fēng)阻力、系統(tǒng)可靠性等因素,提出一種深度余熱利用技術(shù)——煙風(fēng)水復(fù)合余熱利用系統(tǒng).系統(tǒng)設(shè)置空氣預(yù)熱器煙氣旁路,旁路內(nèi)布置高低壓換熱器和兩級(jí)管式空氣預(yù)熱器.A電廠320MW機(jī)組定負(fù)荷性能計(jì)算結(jié)果表明:應(yīng)用該技術(shù)可降低汽輪機(jī)熱耗率90kJ/(kW·h),降低供電煤耗2.2g/(kW·h),煙氣和一次風(fēng)阻力降低,一次風(fēng)漏風(fēng)率降低.該技術(shù)比常規(guī)余熱利用技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯,可應(yīng)用于所有排煙溫度偏高,引風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)壓頭不足的大型火電機(jī)組。
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