通過數(shù)值模擬研究,評估某300MW切圓燃燒鍋爐燃燒改造后由無煙煤改燒高揮發(fā)分煙煤的燃燒以及NOx排放特性.通過鍋爐改造前的現(xiàn)場實測數(shù)據(jù)與數(shù)值模擬數(shù)據(jù)對比,指出目前研究中采用的數(shù)值模型可以合理地預測鍋爐的燃燒和NOx排放特性.模擬結果表明,在鍋爐燃燒改性后,氮氧化物排放量可大大降低,由原來的994mg
通過數(shù)值模擬研究,評估某300MW切圓燃燒WNS型供暖鍋爐廠家供應商燃燒改造后由無煙煤改燒高揮發(fā)分煙煤的燃燒以及NOx排放特性.通過鍋爐改造前的現(xiàn)場實測數(shù)據(jù)與數(shù)值模擬數(shù)據(jù)對比,指出目前研究中采用的數(shù)值模型可以合理地預測鍋爐的燃燒和NOx排放特性.模擬結果表明,在鍋爐燃燒改性后,氮氧化物排放量可大大降低,由原來的994mg/m3降至323mg/m3,減少約67.5%;并且煤粉的燃盡率有所提高。
關于河南方快WNS型供暖鍋爐廠家供應商廠家:
布置在“但jU”形布置WNS型供暖鍋爐廠家供應商較低煙溫區(qū)尾部豎井中的臥式對流過熱器,可采用支架支撐臥式對流過熱器,如圖6-32所示.圖中支架由耐熱鋼制成,焊在支撐梁上。梁中有空氣冷卻,梁外包有絕熱材料。
針對1臺1000MW四角切圓塔式燃煤WNS型供暖鍋爐廠家供應商,研究煤粉粒徑和鍋爐負荷對爐內(nèi)水冷壁結焦和飛灰含碳量的影響.利用FLUENT軟件平臺,對爐內(nèi)燃燒進行了三維穩(wěn)態(tài)數(shù)值模擬,并對結焦程度和結焦原因進行了詳細分析.結果表明:在選定的50%、75%、100%3種負荷下,水冷壁的結焦程度和飛灰含碳量均隨煤粉顆粒粒徑的增大而增加.在選定的25,40,60,80,100,120μm6種平均煤粉粒徑下,水冷壁的結焦程度和飛灰含碳量均隨鍋爐負荷的降低而增加.針對鍋爐低負荷下結焦嚴重和飛灰含碳量過高問題,應用廣義回熱技術,提高一次風、二次風溫度,從而提高煤粉顆粒溫度和燃燒效率,可以很大程度上解決該問題.該研究結果可為燃煤鍋爐運行實踐、設計以及改造提供依據(jù)。
在上述一系列工作基礎上,我國大量鍋殼WNS型供暖鍋爐廠家供應商逐漸用新型無拉撐凸形(拱形、橢球形)管板取代國內(nèi)外常用的拉撐平管板,使管板剛性下降,再與剛性較小的螺紋煙管相配合,使熱態(tài)下的應力狀態(tài)明顯改善;另外,因取消鍋殼內(nèi)部施焊困難的拉撐件,從而改善了工藝條件,也避免了因裝配、焊接困難可能出現(xiàn)的焊接缺陷,使鍋殼鍋爐安全可靠性得到明顯改進。
通過數(shù)值模擬研究,評估某300MW切圓燃燒鍋爐燃燒改造后由無煙煤改燒高揮發(fā)分煙煤的燃燒以及NOx排放特性.通過鍋爐改造前的現(xiàn)場實測數(shù)據(jù)與數(shù)值模擬數(shù)據(jù)對比,指出目前研究中采用的數(shù)值模型可以合理地預測鍋爐的燃燒和NOx排放特性.模擬結果表明,在鍋爐燃燒改性后,氮氧化物排放量可大大降低,由原來的994mg/m3降至323mg/m3,減少約67.5%;并且煤粉的燃盡率有所提高。關于河南方快鍋爐廠家:。布置在“但jU”形布置鍋爐較低煙溫區(qū)尾部豎井中的臥式對流過熱器,可采用支架支撐臥式對流過熱器,如圖6-32所示.圖中支架由耐熱鋼制成,焊在支撐梁上。針對1臺1000MW四角切圓塔式燃煤鍋爐,研究煤粉粒徑和鍋爐負荷對爐內(nèi)水冷壁結焦和飛灰含碳量的影響.利用FLUENT軟件平臺,對爐內(nèi)燃燒進行了三維穩(wěn)態(tài)數(shù)值模擬,并對結焦程度和結焦原因進行了詳細分析.結果表明:在選定的50%、75%、100%3種負荷下,水冷壁的結焦程度和飛灰含碳量均隨煤粉顆粒粒徑的增大而增加.在選定的25,40,60,80,100,120μm6種平均煤粉粒徑下,水冷壁的結焦程度和飛灰含碳量均隨鍋爐負荷的降低而增加.針對鍋爐低負荷下結焦嚴重和飛灰含碳量過高問題,應用廣義回熱技術,提高一次風、二次風溫度,從而提高煤粉顆粒溫度和燃燒效率,可以很大程度上解決該問題.該研究結果可為燃煤鍋爐運行實踐、設計以及改造提供依據(jù)。
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