一臺熱效率為98%的鍋爐較熱效率85%的鍋爐,每年運(yùn)行費(fèi)用可節(jié)省數(shù)萬元。方快生產(chǎn)的低氮鍋爐致力于提供生產(chǎn)及生活需要的高品位熱能,采用多種先進(jìn)技術(shù),使得熱效率大大提升。1、Ultraten換熱技術(shù)——羽翼管換熱
一臺熱效率為98%的六盤水市鍋爐報(bào)價(jià)較熱效率85%的鍋爐,每年運(yùn)行費(fèi)用可節(jié)省數(shù)萬元。方快生產(chǎn)的低氮鍋爐致力于提供生產(chǎn)及生活需要的高品位熱能,采用多種先進(jìn)技術(shù),使得熱效率大大提升。1、Ultraten換熱技術(shù)——羽翼管換熱
以燃料油(重油)、天然氣、干氣、煤氣和煤粉為燃料的六盤水市鍋爐報(bào)價(jià),在運(yùn)行中為了預(yù)防爐膛爆炸或爆燃,必須先引風(fēng)5分鐘以上才能點(diǎn)火;點(diǎn)火應(yīng)給用火把而不允許用爐膛余熱點(diǎn)火;運(yùn)行中爐內(nèi)可燃物質(zhì)的溫度不宜太高,鼓風(fēng)、引風(fēng)量配合要平衡。
準(zhǔn)東煤田是我國目前最大的整裝煤田,但準(zhǔn)東煤在六盤水市鍋爐報(bào)價(jià)燃燒過程中易發(fā)生結(jié)焦問題,一般摻燒高嶺土緩解結(jié)焦.某燃用準(zhǔn)東煤350MW機(jī)組,鍋爐燃煤摻燒高嶺土后煙氣攜帶灰塵顆粒及灰塵量增大,出現(xiàn)SCR脫硝系統(tǒng)煙道積灰嚴(yán)重和噴氨量明顯偏大問題,同時(shí)在空氣預(yù)熱器形成硫酸氫氨堵塞,使機(jī)組不能長周期穩(wěn)定運(yùn)行.通過與國內(nèi)同類型多臺機(jī)組鍋爐對比后發(fā)現(xiàn),脫硝系統(tǒng)均存在易產(chǎn)生積灰的脫硝轉(zhuǎn)向室、催化劑上方及空氣預(yù)熱器入口斜坡積灰狀況等情況.針對存在的問題,通過建立改造前、后的模型計(jì)算分析,進(jìn)行了導(dǎo)流板布置的優(yōu)化設(shè)計(jì)、CFD流場分布、優(yōu)化SCR系統(tǒng)導(dǎo)流板設(shè)計(jì)、聲波與蒸汽吹灰器結(jié)合吹灰和氨注射柵格優(yōu)化升級等工作,應(yīng)用德圖480風(fēng)速儀實(shí)測風(fēng)速試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)脫硝煙道原導(dǎo)流板設(shè)計(jì)不合理及施工安裝偏差;原導(dǎo)流板水平段跨距大,支撐不足,造成導(dǎo)流板壓塌變形,影響煙氣流場分布;鍋爐所燒煤質(zhì)為高鈉煤,為防止鍋爐結(jié)焦摻燒高嶺土后,增加了煙氣飛灰顆粒及灰塵量,飛灰具有很大黏性,易沉積在煙道導(dǎo)流板及煙道壁面上.因此,提出對脫硝內(nèi)部各處導(dǎo)流板進(jìn)行優(yōu)化改造,對脫硝系統(tǒng)煙道易產(chǎn)生積灰的部位增加聲波吹灰器,對噴氨格柵噴嘴數(shù)量及氨空混合器升級,同時(shí)開展鍋爐SCR脫硝噴氨熱態(tài)優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)工作.通過開展相關(guān)工作,SCR煙氣系統(tǒng)的煙氣流場相對標(biāo)準(zhǔn)偏差優(yōu)化5%,相同負(fù)荷下液氨消耗量降低45%,徹底解決脫硝系統(tǒng)積灰和空氣預(yù)熱器堵塞問題,實(shí)現(xiàn)機(jī)組滿負(fù)荷達(dá)標(biāo)穩(wěn)定運(yùn)行.鍋爐長期運(yùn)行半年后停爐檢查,發(fā)現(xiàn)前期脫硝系統(tǒng)煙道高達(dá)1m的積灰部位徹底解決,催化劑表面干凈無雜物,解決了脫硝系統(tǒng)積灰問題,同時(shí)配合提高空氣預(yù)熱器冷端綜合溫度的措施,徹底解決鍋爐空氣預(yù)熱器堵塞問題.同時(shí),經(jīng)濟(jì)效益顯著,每年可以分別節(jié)約液氨費(fèi)用70萬元,節(jié)約風(fēng)機(jī)電耗費(fèi)用100萬元,節(jié)約檢修清理積灰及檢修費(fèi)用80萬元,節(jié)約空氣預(yù)熱器沖洗治理費(fèi)用20萬元,綜合節(jié)約費(fèi)用270萬元/a,達(dá)到預(yù)期效果實(shí)現(xiàn)機(jī)組長周期安全經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行。
六盤水市鍋爐報(bào)價(jià)主蒸汽溫度被控對象具有擾動多、慣性大、耦合強(qiáng)、滯后嚴(yán)重及非線性等特點(diǎn),因此很難用單PID控制將主蒸汽溫度控制在工藝要求的范圍內(nèi).針對鍋爐主蒸汽溫度波動的原因進(jìn)行分析,采用多方面協(xié)調(diào)控制減溫水,使鍋爐主蒸汽溫度的平穩(wěn)性得到明顯改善。
一臺熱效率為98%的鍋爐較熱效率85%的鍋爐,每年運(yùn)行費(fèi)用可節(jié)省數(shù)萬元。以燃料油(重油)、天然氣、干氣、煤氣和煤粉為燃料的鍋爐,在運(yùn)行中為了預(yù)防爐膛爆炸或爆燃,必須先引風(fēng)5分鐘以上才能點(diǎn)火;點(diǎn)火應(yīng)給用火把而不允許用爐膛余熱點(diǎn)火;運(yùn)行中爐內(nèi)可燃物質(zhì)的溫度不宜太高,鼓風(fēng)、引風(fēng)量配合要平衡。準(zhǔn)東煤田是我國目前最大的整裝煤田,但準(zhǔn)東煤在鍋爐燃燒過程中易發(fā)生結(jié)焦問題,一般摻燒高嶺土緩解結(jié)焦.某燃用準(zhǔn)東煤350MW機(jī)組,鍋爐燃煤摻燒高嶺土后煙氣攜帶灰塵顆粒及灰塵量增大,出現(xiàn)SCR脫硝系統(tǒng)煙道積灰嚴(yán)重和噴氨量明顯偏大問題,同時(shí)在空氣預(yù)熱器形成硫酸氫氨堵塞,使機(jī)組不能長周期穩(wěn)定運(yùn)行.通過與國內(nèi)同類型多臺機(jī)組鍋爐對比后發(fā)現(xiàn),脫硝系統(tǒng)均存在易產(chǎn)生積灰的脫硝轉(zhuǎn)向室、催化劑上方及空氣預(yù)熱器入口斜坡積灰狀況等情況.針對存在的問題,通過建立改造前、后的模型計(jì)算分析,進(jìn)行了導(dǎo)流板布置的優(yōu)化設(shè)計(jì)、CFD流場分布、優(yōu)化SCR系統(tǒng)導(dǎo)流板設(shè)計(jì)、聲波與蒸汽吹灰器結(jié)合吹灰和氨注射柵格優(yōu)化升級等工作,應(yīng)用德圖480風(fēng)速儀實(shí)測風(fēng)速試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)脫硝煙道原導(dǎo)流板設(shè)計(jì)不合理及施工安裝偏差;原導(dǎo)流板水平段跨距大,支撐不足,造成導(dǎo)流板壓塌變形,影響煙氣流場分布;鍋爐所燒煤質(zhì)為高鈉煤,為防止鍋爐結(jié)焦摻燒高嶺土后,增加了煙氣飛灰顆粒及灰塵量,飛灰具有很大黏性,易沉積在煙道導(dǎo)流板及煙道壁面上.因此,提出對脫硝內(nèi)部各處導(dǎo)流板進(jìn)行優(yōu)化改造,對脫硝系統(tǒng)煙道易產(chǎn)生積灰的部位增加聲波吹灰器,對噴氨格柵噴嘴數(shù)量及氨空混合器升級,同時(shí)開展鍋爐SCR脫硝噴氨熱態(tài)優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)工作.通過開展相關(guān)工作,SCR煙氣系統(tǒng)的煙氣流場相對標(biāo)準(zhǔn)偏差優(yōu)化5%,相同負(fù)荷下液氨消耗量降低45%,徹底解決脫硝系統(tǒng)積灰和空氣預(yù)熱器堵塞問題,實(shí)現(xiàn)機(jī)組滿負(fù)荷達(dá)標(biāo)穩(wěn)定運(yùn)行.鍋爐長期運(yùn)行半年后停爐檢查,發(fā)現(xiàn)前期脫硝系統(tǒng)煙道高達(dá)1m的積灰部位徹底解決,催化劑表面干凈無雜物,解決了脫硝系統(tǒng)積灰問題,同時(shí)配合提高空氣預(yù)熱器冷端綜合溫度的措施,徹底解決鍋爐空氣預(yù)熱器堵塞問題.同時(shí),經(jīng)濟(jì)效益顯著,每年可以分別節(jié)約液氨費(fèi)用70萬元,節(jié)約風(fēng)機(jī)電耗費(fèi)用100萬元,節(jié)約檢修清理積灰及檢修費(fèi)用80萬元,節(jié)約空氣預(yù)熱器沖洗治理費(fèi)用20萬元,綜合節(jié)約費(fèi)用270萬元/a,達(dá)到預(yù)期效果實(shí)現(xiàn)機(jī)組長周期安全經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行。鍋爐主蒸汽溫度被控對象具有擾動多、慣性大、耦合強(qiáng)、滯后嚴(yán)重及非線性等特點(diǎn),因此很難用單PID控制將主蒸汽溫度控制在工藝要求的范圍內(nèi).針對鍋爐主蒸汽溫度波動的原因進(jìn)行分析,采用多方面協(xié)調(diào)控制減溫水,使鍋爐主蒸汽溫度的平穩(wěn)性得到明顯改善。
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